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蓄熱式研究的一些小結(jié)

文章出處:江蘇鳳谷節(jié)能科技有限公司m.himalay.com.cn責(zé)任編輯:江蘇鳳谷節(jié)能科技有限公司m.himalay.com.cn人氣:-發(fā)表時(shí)間:2016-10-17 08:10【

1.采用蓄熱式燃燒能充分利用煙氣的熱量,煙氣排放溫度比較低,在換向周期為20s時(shí),煙氣的平均排放溫度只有121.3"C,隨著換向周期時(shí)間的延長(zhǎng),煙氣出口溫度有所增加,在換向周期時(shí)間為3min時(shí),煙氣平均出口溫度也只有172A'C,低于2I)o℃。

2.采用蓄熱式燃燒能實(shí)現(xiàn)余熱極限回收,在換向周期為20s時(shí),預(yù)熱空氣溫度僅比煙氣進(jìn)口溫度低十?dāng)z氏度左右。髓著換向周期時(shí)間的延長(zhǎng),預(yù)熱空氣溫度與煙氣進(jìn)口溫度的溫差逐漸增大。選取合適的換向時(shí)間,能充分利用煙氣余熱。

3.采用蓄熟式燃燒,爐溫波動(dòng)比較小,在換尚周期為20~40s黠,爐濕波動(dòng)在+5~一5℃之間,隨著換向時(shí)間的增加,爐溫波動(dòng)有所變大,在換向周期為3min時(shí),爐溫波動(dòng)值在+24-----16'C之間。

4.采用蓄熱式燃燒系統(tǒng)熱回收效率比較高,在換向周期為20s式,瞽熱體的煙氣換熱溫度效率達(dá)到87.2%溶熟回收率達(dá)到79.73%。隨著換向時(shí)間的延長(zhǎng),蓄熱體的溫度效率和余熱回收率都在下降,在換向周期為3mia時(shí),蓄熱體的煙氣溫度效率為80.9%,余熱回收率為73。75*,4。

5.選取可靠的,迅速的換I句設(shè)備是保證穩(wěn)定燃燒,減小爐溫波動(dòng)的有效措施。換向裝置的切換時(shí)閶影響蓄熱體的i暇效率和余熱回收率,同時(shí)對(duì)爐溫波動(dòng)幅度也有很大影響,因此我{n在考慮換向閥機(jī)城性能的f毒況下,縮短換勻時(shí)閾。

6.蓄熱式燃燒技術(shù)是一種高效節(jié)能,低污染排放的燃燒技術(shù),在爐溫為1 120℃時(shí),燃料節(jié)約率可達(dá)44%左右,這可大大節(jié)約燃狂},減少c02簿放。具有廣闊的應(yīng)用前景。

7.計(jì)算結(jié)果和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了比較,雖然有一定的誤差,但得出了相同的變化規(guī)律,證明了所應(yīng)用的軟件在實(shí)際研究中能給出指導(dǎo)意見。本課題有待解決的問(wèn)題還有以下幾方面:

1.由于燃料中含有雜質(zhì),燃燒后產(chǎn)生的煙氣和燃料分別通過(guò)空氣和燃料換向閥時(shí),其中的煙塵和雜質(zhì)容易粘附在閥桿上,增加閥桿和閥體的摩擦,影響換向閥的機(jī)械性能,嚴(yán)重時(shí),換向閥的換向不能到位或直接閉鎖,這可能造成燃料和助燃空氣不能同時(shí)換向,當(dāng)空氣閥不能換向到位時(shí),形成燃料不能完全燃燒,嚴(yán)重時(shí)產(chǎn)生大量黑煙。當(dāng)燃料換向閥不能完全換向到位時(shí),燃料直接被引風(fēng)機(jī)抽走,影響爐溫,造成爐溫的波動(dòng)增大。浪費(fèi)能源。

2.煙氣經(jīng)蓄熱體換熱后,溫度只有1百多度。再經(jīng)過(guò)管道和換向閥捧出時(shí),煙氣中會(huì)產(chǎn)生大量冷卻水,會(huì)腐蝕管道,流經(jīng)換向閥時(shí),和煙塵粘合在一起,加劇了對(duì)換向閥的磨損,我們?cè)谠囼?yàn)中,在換向閥兩邊設(shè)了堰壩,同時(shí)設(shè)了兩個(gè)放水閥。當(dāng)效果不是很理想。

3.由于實(shí)驗(yàn)設(shè)備不足,沒(méi)有進(jìn)行高溫低氧燃燒實(shí)驗(yàn),沒(méi)有分析二次燃燒對(duì)煙氣中NOx含量的影響。

4.在砌蓋實(shí)驗(yàn)爐時(shí),考慮不充分,在爐溫達(dá)到1200℃左右時(shí),爐墻產(chǎn)生了裂縫,停止了實(shí)驗(yàn),沒(méi)有達(dá)到蓄熱燃燒提高平均爐溫的實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/span>

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